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分析離(lí)心通風機葉輪經常出現故(gù)障(zhàng)的原因(yīn)及葉輪改進技術(shù)

欄目(mù):行業新聞 發布(bù)時間:2019-07-10
某種型號電機(jī)原配裝的離心式通風機,經常出現葉輪損壞現象。維修時經檢查發現葉輪出現故障較多的原因是,葉片疲勞點斷裂使動平衡後配重塊(kuài)失去平衡作用。

某種型號電機原配裝的離(lí)心(xīn)通(tōng)風機,經常出現葉輪損壞現象。維修時經(jīng)檢查發現葉輪出現故障較多的原因是,葉片疲勞點(diǎn)斷裂使動平衡後配重塊失去平衡作用。葉輪損壞後增加了風機的維修量(liàng)和備件的(de)更換費用(yòng),嚴重(chóng)時斷(duàn)裂的葉片還會飛入被冷(lěng)卻的主電(diàn)機,從而造成(chéng)主電機事故,有必要進行相關(guān)的技術(shù)改進。下麵我們來分析“離心通風機葉輪經常出現故障的原因及葉輪(lún)改進技術”:

1 葉(yè)輪改進前的狀況

改進前的離心通風機葉輪要求在φ290的圓周上,均勻安裝56片(piàn)厚度為(wéi)2mm的圓弧(hú)形葉片,各葉片與輪盤、輪蓋采用葉片兩端自帶的(de)4個凸耳鉚接而成。

改進前葉輪在鉚(mǎo)接裝配時需要(yào)注意(yì):將葉輪兩端的凸耳部分穿入輪(lún)盤、輪蓋上相應的安裝定位孔,在保證葉輪正確的旋向及(jí)各葉片與輪盤、輪(lún)蓋的(de)垂直度後,彎曲葉片兩端的凸耳部分,將4個凸耳分別與輪盤(pán)、輪(lún)蓋鉚接緊密而成。

改進前葉輪裝配出現的(de)問題:

(1)葉片與輪盤、輪蓋(gài)裝配時,56個(gè)葉片與輪盤、輪蓋的定位安裝不易。裝配時先將各葉片穿(chuān)入(rù)輪盤上的安裝(zhuāng)孔,再將長(zhǎng)度一致的各葉(yè)片逐一穿入輪蓋上的孔。在穿入下一葉片時,經常發生因輪蓋要輕微抬高(gāo)而導致將已穿好(hǎo)的葉片從孔中脫出的現象;

(2)各葉片與輪盤(pán)、輪蓋的垂直度不易調整保證。因葉片兩端的凸耳在鉚接時扣倒(dǎo)方向一(yī)致,常會發(fā)生輪蓋向一個方(fāng)向旋扭傾斜現象(xiàng);

(3)葉片(piàn)、輪盤、輪蓋所(suǒ)用材質(zhì)料厚均較薄,動平衡時所采用的(de)增重平衡塊隻能卡裝(zhuāng)在葉片上。由於裝配該風機的主電機(jī)時環境比較惡劣,有的在(zài)沙漠(mò),有的在濕地(dì),均為露天作業。蚊蟲、灰塵、雨(yǔ)水(shuǐ)經常(cháng)被吸入,粘附在葉輪上。由於葉輪葉片過密,粘附物不易完全清除(chú),易使(shǐ)葉輪動平衡被破壞;

(4)離心通風機在連續工作(zuò)製(zhì)的運行(háng)狀態下,葉輪由於在(zài)外界因素所(suǒ)造成的不平衡狀態下長時間運(yùn)行,會使葉片在達到疲勞極限(xiàn)後,從兩端鉚接處的凸起部位撕裂,發生故障。

2 葉輪的技術改進

因該型離心通(tōng)風機外(wài)形小巧,在主電機上安裝時占(zhàn)用的空(kōng)間位置不大,用(yòng)戶對此比(bǐ)較認可。所以在改進時保留了原通風(fēng)機的蝸(wō)殼組(zǔ)件、進風口組件及進氣箱(xiāng),重點針對葉輪(lún)進行(háng)了重新核算設計(jì),以消除(chú)原葉輪存(cún)在的缺陷。

設計改進時保證了以下(xià)幾點:

(1)新葉輪的寬度≤原葉輪(lún)的寬度,以保證(zhèng)葉輪與進風口的安全距離;

(2)新葉輪的外徑≤原葉輪的外徑,保證能順利安裝;

(3)新葉輪葉片數量少於原葉輪葉片的數量,加工工藝性能優於原葉輪的工藝性能(必須利於各配件的加工成型及葉片與輪盤、輪蓋的總裝);

(4)整體葉輪的強度、剛度大(dà)於原葉輪,同時滿足風機運行所必須的安全係數(shù);

(5)配裝(zhuāng)新葉輪風機的空氣動力性能優(yōu)於裝配原葉輪的風機(jī)。

綜合以上各點(diǎn)要求(qiú),進行詳細的(de)分析、計算與理論驗證,以保證新設計葉輪的安全可靠性和空氣動力性能。

該葉(yè)輪采用了32個葉片(其中加強型(xíng)葉片4個(gè),常規葉片28個),各葉片與輪(lún)蓋、輪盤的接合部位均要求滿(mǎn)焊。同時將各(gè)葉片厚度增加到3mm,輪盤(pán)厚度增加到5mm,輪蓋的厚度增加到4mm。葉輪裝配改進後,各配件自身的強度(dù)增大,保證了焊接組件結構的穩定性和運行的可靠性。

為保證焊接時(shí)各葉片(piàn)與(yǔ)輪盤、輪蓋的垂直度以及在圓周上的均布等分,製作了一(yī)套焊接工裝。因葉片數量減少,各葉片與輪盤、輪蓋間可順利實施滿焊(hàn)。焊接時采取工藝措施,防止葉輪的焊接變形。葉輪動(dòng)平衡時所增加的平衡塊要焊牢在輪盤(pán)、輪蓋內側的相應位置。

3 葉輪改進前後對比分析

新葉輪焊接製出後,將原風機的蝸殼、進風口及進氣(qì)箱,與原型號風機裝配在一起,然後在(zài)主電機上安裝、在相同試驗條件的工況下做對比試驗。兩種葉輪(lún)所裝配的(de)風機在相(xiàng)同工況下運行測(cè)試的性能指標(biāo)。

從試驗結(jié)果來看(kàn),安裝改進後葉輪的離心通風機效(xiào)果更好。被冷卻電(diàn)機的(de)主極溫(wēn)升、副極溫升、電樞溫升,比安裝原葉輪(lún)離心式(shì)通風機時有明顯(xiǎn)降低,且通風機電機運行電流較低,在持續作業的工作狀況下,風(fēng)機電機不易過電流。

4 生產應用

在改進型葉輪試驗成功後,已停止進行原葉輪的生產。現裝配於主(zhǔ)電機的離心通風機均配裝了(le)改進型葉輪,不(bú)僅消除了原葉輪存在的安全隱患,同時使通風機的(de)空氣動力性能也有了較(jiào)大幅度的提高(gāo)。


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